2月18日消息,金川集团镍钴公司镍冶炼厂职工李树兴介绍了一项QC成果,也可以叫“泡泡消除记”。
在镍冶炼厂年产3500吨镍二段常压浸出过程中,矿浆在浸出槽内反应置换时,容易在液面产生大量泡沫,如果不及时消除这些泡沫,它们就会携带矿浆从入口溢出或喷溅,存在高温烫伤的风险。因此,工人需要使用消泡液,也就是这个小桶里配置好的溶液,使用工具蘸取后,在反应槽内充分搅拌,充分混合均匀之后,才能够暂时抑制表面泡沫的富集。
但这样的消泡作业方式存在3个主要弊端:
第一,在人工配置和加入消泡液时,水与消泡剂的配比不好掌控,每次配置的消泡液浓度不一致,加入量也不精准,如果消泡剂加入过量会对下一轮生产产生影响;
第二,作业效率不高,泡沫在矿浆表面的富集速度还是比较快,冒槽频率比较高;
第三,由于作业效率不高,岗位人员需要频繁巡视浸出槽液位,不断手动添加消泡液,造成岗位劳动强度大,安全隐患也逐级增加。
对此,镍冶炼厂加压浸出车间第七QC小组申请“出战”,他们针对以上三点弊端,设计增加消泡液集中配比装置,改进消泡液加入方式,加装物理机械搅拌装置,让反应槽内液面泡沫的富集速度有效降低,消除速率得到提升。镍钴公司镍冶炼厂第七QC小组成员张之梅、段佳演示了年产3500吨镍二段常压浸出槽这套组合消泡装置是如何发挥它的神奇作用的。
张之梅表示,她身边的那个大罐子里面装的就是消泡液,它由废旧反应槽改造而成,能装7000升溶液。目前,他们所有消泡液都是在那个高位槽里配置而成的,然后沿管道向下输送至各个反应槽,这样就解决了溶液配比不均匀的问题,便于后续控制消泡液的添加量。
那消泡液输送至反应槽后,怎么加入才能使消泡效果最大化呢?段佳接着说,关键就在于他手上的那个雾化加入装置。它是一个夹套式构造,夹套外管通高压风,内管通消泡液,底下还连接一个喷嘴。它就安装在这个位置,喷嘴伸入反应槽内。使用时按下那个按钮,夹套外管通入高压风,内管通入消泡液同时流通,这样在高压风的作用下,消泡液会被吹散成雾状,这样能够增加消泡液喷射面积,扩大消泡剂的作用面,提升消泡效果。同时,他们在反应槽原有的搅拌装置上,增加了一个消泡搅拌装置,它借力于原有的搅拌装置一同旋转,对反应初期形成的泡沫有明显的抑制效果。
李树兴表示,目前这套消泡组合装置已经在年产3500吨镍二段常压浸出工艺上使用半年之久。